在玻利维亚南部的亚安第斯地区,一口运营15年的天然气井因层段间水不相容性首次出现结垢堵塞,导致产量急剧下降。雷普索尔(Repsol)生产团队经过多次干预,最终通过综合修复方案使油井恢复稳定生产,并将清洁周期从不足3个月延长至一年以上。
雷普索尔高级油藏工程师Alejandro Guzmán在SPE年度技术会议暨展览会(ATCE)上介绍SPE 227964时表示,该井结垢问题通过油管酸洗、层段隔离、近井筒酸处理和结垢抑制剂得以解决。这些措施使产量从19 MMcf/D提升至75 MMcf/D,并保持超过一年的稳定运行。
W8井位于亚安第斯盆地南部的W油田,深度约6,000米,有三个产气层段。投产后不到3个月,流量从70 MMcf/D骤降至30 MMcf/D。经检测确认,深部限制源于严重结垢。团队最初采用有机酸酸洗,虽短暂恢复产量,但效果仅维持不到3个月。
为寻求长期解决方案,团队执行多步骤工作流程,包括流体与结垢分析、溶解性测试、系统相容性评估及结垢建模。水分析显示层段间水相似,实验室测试证实温度升高加剧结垢形成。矿物学分析表明结垢为方解石,有机酸可在4小时内溶解98%的样品。
团队测试聚丙烯酸盐基结垢抑制剂,发现其能有效防止结垢。岩石流体相容性分析支持近井筒酸处理,提供更深层清洁。通过商业软件建模,团队确定压力下降、流动面积变化及水不相容性是结垢主因。
基于分析,团队实施干预措施:用酸浸泡油管、环空和储层表面7小时,安装电桥塞隔离层段,并泵入结垢抑制剂浸泡5小时。Guzmán说:“产量立即从19 MMcf/D恢复到75 MMcf/D,然后稳定在66 MMcf/D。”结垢抑制剂的应用使油井维持该产量超过一年。
Guzmán将成功归因于针对水不相容性、流动限制和结垢预防的综合方案。他表示:“油井的表现比以前更好。”该方法已在W油田推广,并确定了未来化学处理的候选井,为类似结垢问题提供了可借鉴的案例。









