在绿色制氢领域,水电解作为一项前景广阔的清洁能源技术,可将电能转化为氢气和氧气。其中,阴离子交换膜(AEM)水电解器因具备耐腐蚀性和轻量化设计优势而备受关注。然而,其商业化进程长期受“初始退化”问题困扰——在运行最初几小时内电压迅速升高,导致效率大幅降低,产生相同氢气输出需消耗更多能量。

近日,韩国蔚山国立科学技术大学(UNIST)能源化学工程学院的Youngkook Kwon教授及其研究团队取得重要突破。他们发现,与以往假设不同,水电解器早期性能下降主要源于阴极侧,超过90%的早期性能下降由阴极氢气析出处的铂(Pt)催化剂颗粒聚集引发,而这一聚集现象主要由阴极存在的水分导致。
为精准识别性能损失根源,研究团队摒弃传统的两电极测量方法(该方法易混淆电极问题,常将性能损失归咎于阳极),转而采用团队自主研发的新颖三电极分析方法。通过针对性分析,研究团队证实,在干阴极条件下运行可有效缓解早期性能下降问题。
实验数据显示,实施干阴极操作后,在前40个小时内,电压升高幅度几乎减少一半,从约163mV降至96mV,这表明氢气生产可长期稳定进行。研究第一作者Tae-Hoon Kong解释,阳极侧多采用成熟的湿式操作条件,而阴极侧在干湿混合条件下运行,滞留水分会促进铂颗粒聚集,进而引发初期降解。
该研究成果已在线发表于《ACS Energy Letters》。Kwon教授强调,AEM水电解虽极具绿色制氢潜力,但早期性能快速下降严重阻碍其商业化。此次研究表明,简单的操作调整,如采用干阴极条件,即可显著增强系统长期稳定性,为商业部署提供可行路径。此外,这一创新分析方法还可广泛应用于电极材料开发、耐久性评估和电极设计优化,为电化学能源技术进步贡献广泛力量。
更多信息: Tae-Hoon Kong 等人,《阴极是阴离子交换膜水电解槽初期降解的关键因素》,ACS Energy Letters (2025)。
















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